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PLC機床控制技術更具經濟意義

時間:2005-10-17
關鍵詞:PLC 機床 控制 技術 經濟 意義 來源:互聯網

    φ3500立式機床是一種自動化程度要求較高的機電設備,一般應用于冶金行業,車制各種大型工件;它通常采用繼電器邏輯控制方式,設備的電控系統故障率高,檢修周期長。隨著技術的進步,這類控制系統已顯示出越來越多的弊端。近年來PLC機在工業自動控制領域應用愈來愈廣,它在控制性能、組機周期和硬件成本等方面所表現出的綜合優勢,是其它工控產品難以比擬的。如果用PLC控制技術對這些系統實施改造,則具有普遍的技術及經濟意義。 

 
    1 方案選擇 
    原設備為手動操作,根據使用部門的建議,在改造方案上維持改造前設備人一機界面的原始性,這樣可以有效減少設備使用人員的誤操作,不至于使設備的事故率在技術改造后有所增加。 

    系統的工作臺變速單元依靠液壓電磁閥來實現,并由機械傳動部件不斷地改變傳輸比,達到改變工作臺轉速目的。其變速操作相當繁瑣,必須先讓主機停車,選好速度后,微動使齒輪重新啃合再掛擋,最后重新啟動。根據現場負載計算與理論分析,保留主拖動方式,用一臺FRN15G95-4JE電壓型通用變頻器,對工作臺電機進行速度換向控制。FRN15G954JE電壓型通用變頻器具有轉矩矢量控制、轉差補償、電AVR自整定、負載轉矩自適應等一系列先進功能,在無速度傳感器的開環運行條件下,采用磁通矢量控制和電機參數自動測試等功能后,其調速性能達到甚至高于傳統晶閘管供電的雙閉環直流調速系統。原系統還有左右兩個刀架,可縱向橫向移動,通過電磁離合器與左右驅動電機連接。左右驅動電機有Y/△變換,因此有兩級工作進給速度:I級0.29- 45.6m/min,II級0.58-91.2m/min。改造時,仍維持原方式。 

    2 PLC機型選擇 
    2.1 輸入輸出點數 
    PLC控制系統的輸入信號包括操作臺控制輸入、工作臺和刀架各速度信號、分布在機床上各部分行程開關及變頻器投入信號。共有64個輸入點。 

    PLC的控制負載主要分成三類:一是10臺交流電機正反轉主接觸器;二是用于左右刀架調速的離合器線圈(電磁離合器直接由PLC驅動);三是顯示、報警負載(包括顯示燈、聲光報警器等);四是工作臺調速輸出(到變頻器)。共56個輸出點。
 
    2.2 PLC選型 
    確定輸入輸出點后,還要進行PLC選型,本系統除了與變頻器連接需模擬量外,全部為開關量,再考慮到性能價格比及輸入輸出點數,選用德維森公司ATCS系列PPC31型機, PPC31為模塊化結構,系統配置靈活,編程功能強,性能價格比高。

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