經過半年的調試,杭州鋼鐵集團公司重大節能減排、燒結煙氣脫硫項目正式運行步入正軌。
目前,大部分的脫硫項目采用鈣法吸附二氧化硫。此法工藝較成熟,但容易造成閥門、管道、管路堵塞。而杭鋼采用的是氨法脫硫工藝,整個流程無雜質,不必擔心堵塞現象出現,但工藝上不是很完善。因此杭鋼在燒結脫硫系統的調試過程中邊整改,邊完善,這大大增加了調試的難度。
此次整改內容包括工藝、設備、電氣、程序、參數控制等200余項,特別是針對脫硫塔煙囪出口煙氣滴雨問題進行了多次整改。他們對煙囪的35米和70米兩層水封節的水封水進行了整改,將溢流的水封水通過管道引流到事故池,避免這部分水從內壁通過煙氣帶走,同時在煙囪的各節連接法蘭內壁涂抹了玻璃鋼,使之光滑,減少煙氣中的水分。通過一系列整改,出口煙氣的冒雨現象有了明顯的減少,目前基本無滴水。
該脫硫塔底層采用的是混凝土結構,內襯玻璃鋼。由于混凝土﹑玻璃鋼和不銹鋼管的熱脹冷縮的系數不同,管道連接處的玻璃鋼易被拉裂,玻璃鋼與混凝土形成空隙,導致塔體滲漏。經過各方論證分析,采取割掉玻璃鋼換上玻璃鱗片的方法,并在塔底和內壁高1.2米以下鋪上防腐耐酸磚,徹底解決了滲漏問題。
同時,此項目在工藝上也進行了一定的改動。如灰渣過濾器的進出口管道,按原來的設計,過濾效果不好,并且部分溶液不經過過濾器就直接到緩沖罐,影響了副產品的質量。通過多次與實測進行比較、研究并從中尋找規律,該項目人員歷經半年的調試,使灰渣過濾器的過濾效果基本達到了要求,燒結煙氣脫硫系統實現正常運行,各項指標基本達標。