9月10日,吉林石化公司染料廠現場辦公會宣布,苯酚裝置烴化反應催化劑運行對標攻關取得顯著成果。他們通過一系列工藝調優,熱苯沖洗周期由原來的3個月延長到現在的4個月,不僅節約了成本,還實現了增產增收。
該公司苯酚裝置采用美國UOP公司技術,指定使用的進口催化劑運行3個月后,未轉化丙烯含量達到5%左右,需要通過熱苯沖洗恢復催化劑活性。為實現效益最大化,他們從年初開始,以3個月進行一次熱苯沖洗為周期,對影響催化劑長期穩定運行的因素進行逐一排查。他們對照原設計標準進行技術攻關,加強了反烴化反應效果,熱苯沖洗周期延長。
通過對標攻關,該公司苯酚裝置一年可減少一次熱苯沖洗時間。按每次熱苯沖洗60小時計算,節約蒸汽700噸、循環水3萬噸、電7萬千瓦,合計費用24萬元。同時可多產異丙苯820噸,實現了節能降耗的目標。