2006年~2008年,齊魯石化腈綸廠每年節(jié)能幅度同比分別達(dá)到16.7%、6.46%、13.85%,連續(xù)3年列齊魯分公司第一名。2009年,在前3年較大幅度節(jié)能的情況下,該廠再次實現(xiàn)節(jié)約標(biāo)油5041噸,節(jié)約幅度為7.26%。
此外,該廠腈綸裝置實現(xiàn)了長周期優(yōu)化運行。纖維日產(chǎn)量由2004年的168.5噸提高到現(xiàn)在的185 噸;衡量裝置運行水平的重要指標(biāo)——百噸纖維用板量由以前的40多套降到10套以內(nèi),創(chuàng)國內(nèi)最好水平。
根治DMF污染
在業(yè)內(nèi)人士印象中,干法腈綸除了能耗高,所使用溶劑DMF的污染問題也讓人十分頭疼。
為了解決這一問題,齊魯石化腈綸廠實施了大量DMF回收及廢氣治理項目,投資600多萬元進(jìn)行了DMF回收淋洗塔改造,月回收DMF 300噸左右,使DMF消耗大幅下降;投資800余萬元,先后實施了腈綸裝置通風(fēng)系統(tǒng)改造,以及對DMF分解產(chǎn)生的二甲胺異味治理和單體及罐區(qū)呼吸閥廢氣治理工程。
投資300萬元完成的通風(fēng)系統(tǒng)改造項目,將放空氣體中的DMF回用于生產(chǎn),減少大氣環(huán)境污染的同時實現(xiàn)“三廢”資源的綜合利用。投資350萬元實施的單體廢氣及罐區(qū)呼吸閥廢氣治理工程,對含有丙烯腈、丙烯酸甲酯等物料的貯罐微量放空廢氣也全部回收。
尤其值得一提的是,投資150萬元完成的二甲胺異味治理項目,采用低溫等離子催化氧化技術(shù),將廢氣中的二甲胺氧化分解為無異味的低分子簡單有機物再排空,在消除刺鼻魚腥異味的同時,每年可減排有機物10余噸。該項目作為工業(yè)化應(yīng)用新技術(shù)的典范,系國內(nèi)首次工業(yè)化應(yīng)用,效果較為明顯,多次得到當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的高度評價,并開始在行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用。
從2002年3月開始,齊魯石化腈綸廠就實現(xiàn)了裝置污、廢水先經(jīng)污水處理系統(tǒng)預(yù)處理,再通過專用管網(wǎng)送入城市污水處理廠進(jìn)行深度凈化,廢水完全能夠達(dá)標(biāo)排放,不存在水體環(huán)境污染隱患。
經(jīng)過持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和精細(xì)管理,齊魯石化腈綸廠的DMF消耗大幅下降,從2004年的66kg/t下降至2009年的30 kg/t左右,比設(shè)計值50 kg/t下降了40%,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大背景下,齊魯石化腈綸廠也在思考著未來的出路,并就相關(guān)項目進(jìn)行考察。目前,該廠丙烯腈裝置擴能改造正在順利進(jìn)行,預(yù)計2011年6月投產(chǎn)。屆時,企業(yè)丙烯腈產(chǎn)能將由目前的4萬噸提高到8萬噸,不但實現(xiàn)了腈綸原料的完全自給,而且將成為公司新的效益增長點。