“滌綸超細旦環吹直紡”設備生產項目是中麗制機公司針對客戶需要,進行設計、生產的一個成功案例。公司技術人員介紹,該項目共在四個方面進行了革新:一是推出改進新型卷繞機。針對“一次生頭成功率不夠高,采用二次生頭來完成作業,致使廢絲量增加,推筒時絲束容易纏繞在夾頭的漲緊塊上、造成機械故障”等問題,在設計和制造工藝中多次試驗,通過改進下移絲板結構等措施,有效解決了一次生頭成功率不夠理想和尾絲質量不高的問題。僅這一個細小改動,每年可為用戶節省一大筆可觀的生產成本。二是采用新型細旦絲專用組件。組件是整個紡絲工藝的“心臟”部分,在高速熔體紡中,合適的組件結構是細旦多孔直紡紡絲順利進行的根本保證。在分析比照細旦絲紡絲組件的結構時,技術人員做了一番精心的設計和試驗對比,減小了腔體容積,降低了熔體停留時間,解決了“熔體在組件內部的停留時間過長,熔體大分子的降解就越大,順紡性能就越差”的現象,特別是嚴格保證“細旦多孔絲”熔體的停留時間。三是成型板單面加厚噴涂工藝。在浙江某企業調查時了解到,撥叉卷繞頭陶瓷成型板存在陶瓷容易脫落、易產生毛絲等問題。經過解剖分析、與噴陶專家多次咨詢、比較,最終采用優質氧化鋁、鈦原料,加厚了鎳層和噴涂陶瓷層。通過試驗,產品卷繞張力有所下降,強度及伸長均有所上伸,條干均勻性也比原來的要好。四是加長卷繞頭升頭板。新型卷繞頭解決“(拔叉式)存在夾結絲”的現象。通過技術測試,發現由于升頭板不夠長,切換時絲束要跳切絲板造成了“夾結絲較多”,新型機器經過升頭板加長,“夾結絲”的現象消失。據統計,對設備設計和制造的改進方案,從部件結構設計調整,小到連接螺栓的選定等,達到了近百項。
國慶節前,中麗制機公司交付長樂的10-88項目首期新型卷繞機裝配順利完成。為把該項目打造成“樣板工程”,裝配工部從準備、領件到安裝,嚴格按程序和工藝,層層把關,做到零件精心挑選,精心安裝、調試,嚴把質量關,力爭早日完成調試,把最好的產品交給用戶。