“二季度的三個月高附收率分別完成了60.83%、61.16%、60.45%,5月份的指標還創出了歷史最好水平。”一提起高附收率,天津石化烯烴部乙烯車間職工津津樂道。
“乙烯裝置高附收率就是乙烯、丙烯、碳四、氫氣等高附加值產品的收率之和。過去乙烯市場好,裝置追求做大產量,提高乙烯收率和雙烯收率,這種做法已不適應當前多變的市場形勢。”車間技術員解釋說。
去年初,集團公司調整考核指標,將高附收率等指標列入了考核范疇。乙烯車間瞄準高附加值產品下功夫,努力提升高附收率,以應對當前嚴峻的生產經營形勢。上半年,因高附收率提升,產品單耗降低,車間就實現挖潛增效1687萬元。
優化到方方面面
“我們一方面是調整了原料的結構,另一方面是抓住夏季低負荷運行的時機,開展了一系列的生產優化。”作為乙烯裝置的“當家人”,車間主任王志恭介紹說。
車間開展優化攻關,逐條列出影響指標提升的瓶頸因素,問診把脈。在部領導和職能部門的幫助下開出了調整原料投入比例、降低裂解深度、減少氫氣消耗等多條“藥方”,大幅提升了加氫尾油和輕烴的加工比例,降低石腦油加工比例,降低乙烯單位成本,提升了裝置的競爭實力。同時,針對乙烯裝置低負荷運行的現狀,在科研單位的幫助下推廣應用華東理工大學的裂解深度控制技術。該裂解深度控制技術實施后運用良好,系統穩定,裂解深度軟測量預測模型預測準確,雙烯收率提高了0.18%以上,既減少了操作人員調整頻度,又提高了裝置運行水平。
節能優化“成癮”
“班長,我安排外操到現場關小換熱器冷卻水的閥門,晚上氣溫降了,冷卻水閥門不用全開。”炎炎夏日,一名主操自覺行動起來。
“好,我們班這個月又有希望拿第一了。”看到班員自覺降耗,班長笑著說。
自從開展優化活動以來,車間行政與黨支部一起,充分發揮“三塊板”和各類評優活動的作用,鼓勵職工發揮聰明才智,把節能降耗的妙招應用到實際生產中。為了進一步確保有效組分顆粒歸倉,職工們共同協作,下功夫減少夾帶損失。對乙烯裝置進行全流程優化分析,尋找各系統的高附產品的損失點,有重點、有針對性進行“堵漏”。通過增加塔釜取樣器、提高產品分析頻次等強化對裝置的控制,減少高附加值產品的夾帶損失。同時,為了降低外購動力費用,對蒸汽、電、循環水、風等能耗介質建立了每天、每旬、每月臺賬,由專人負責能耗情況跟蹤。每天早上召開調度會,分析主要裝置的能源使用情況,能源用量第一時間就反映出來。每月還召開經濟分析會,對能源跟蹤做到了“步步緊逼”。近年來,生產裝置能耗指標在總部同類型裝置排名第一。
競賽促指標提升
車間將高附收率指標進行了分解,重新制定了裂解爐出口溫度、氧含量、分離塔靈敏板溫度等關鍵節點的管理措施,結合小指標勞動競賽,將經濟技術指標同職工業績考核掛鉤,做到人人肩上有指標。
“像裂解爐的出口溫度,原先波動挺大。溫度高了,容易結焦,溫度低了,反應不徹底,都影響產品收率。我們在這上面下了功夫,現在溫度平穩的跟一條直線似的。”盡管工作量大了很多,職工們覺得還是非常值得的。
小指標競賽為經濟技術指標的提升注入了新的活力,乙烯、丙烯等產品的收率均有大幅提升,多項指標均創出歷史最好水平。