干法腈綸工藝成套設備國產化實踐
2011-7-25 來源:中國紡織報
關鍵詞:干法腈綸工藝 成套設備 國產化
引進技術的國產化工作仍然按照工藝分工,原液部分由鄭州紡織機械廠、邵陽二紡機廠和核工業總公司的523廠承擔,紡絲設備由邵陽二紡機和邯鄲紡織機械廠承擔,紡絲后處理的水洗、牽伸、烘干設備由鄭州紡織機械廠承擔,切斷、打包設備由邯鄲紡織機械廠承擔,溶劑回收裝置由河南省紡織機械廠承擔,DMF加熱器由航天部11所承擔,長絲毛條用的切斷、針梳、復針梳由上海一紡機承擔。
這些設備從原液的聚合到紡絲后處理,整個過程中沒有同類成品,全是新產品。工藝不同,設備也不一樣,在實現國產化過程中需要組織技術攻關。
首先是聚合設備中的反應釜,使用30毫米厚的鋁板卷制、焊接而成,厚鋁板的焊接是一項新工藝,核工業總公司的523廠在該領域有專長,所以這項任務中與鋁板焊接的76種產品都由523廠承擔,而且都按時完成了任務。
原液制備中的幾種真空過濾器由邵陽二紡機組織攻關,解決了真空轉鼓加工中的一些難題,替代了從國外進口不合格的真空過濾器,受到國內外專家的好評。
聚丙烯腈的紡絲機是立式的,雙面共48位,這臺機器長11米、寬5.5米、高11米,又高又大。一個項目要配3臺該機,一個紡織機械廠難以完成,所以項目由邵陽二紡機和邯鄲紡織機械廠承擔,對噴絲板、計量泵等都進行了攻關。
聚合物烘干機由鄭州紡織機械廠承擔。輸送聚合物的不銹鋼鏈板,靠長圓孔透風,對表面光潔度有嚴格要求,為攻克這些關鍵,我們從蘇拉公司進口了一臺高效數控沖孔機,加上表面化學拋光工藝,最終完成了任務。
這條工藝線中的水洗、牽伸和卷曲機結構設計為一體式,給制造工藝增加了不小的難度。不過,墻板加工、牽伸輥加工與襯膠等關鍵技術以及整臺機器前后的控制技術,最終都一一得到了解決。
毛條的多區切斷、拉斷、針梳、復針梳設備方面,我們引進意大利康泰克斯公司的設計制造技術,通過消化吸收實現了國產化。
由于這套設備沒有經過首臺(套)的試用,再加上五個項目同時進行的潛在風險,因此五個新建項目建成投產運轉之后,在成套設備的設計、制造當中存在不少缺陷。
比如馬克混合機的“咽喉”堵塞問題,運轉中需要經常更換處理;聚合物干燥機產能增加之后,烘干效率與成品達不到指標;聚合物烘干過程中產生粉末,堵塞熱交換器,影響聚合物干燥效能,產能達不到要求;水洗牽伸機的設計結構不合理,膠輥斷裂與前后聯動控制也存在問題;還有打包機制造技術,制造質量存在“天女散花”的問題等。
除此之外還有規模的合理性問題,建設項目年產3萬噸的產量太小,會形成虧損,達到年產5萬噸的規模后效益才能持平,6萬噸的規模后才能賺錢。
由于干法腈綸工藝有它不可克服的缺點,DMF(二甲基甲酰胺)對環保又有影響,纖維質量和制造成本受其工藝限制,與濕法工藝相比處于劣勢,所以后來國家就沒有再上新的項目。
干法腈綸工藝成套設備存在問題是客觀事實,后來這些項目又通過生產實踐,摸出了發展規律,經過專家現場評估論證,提出了彌補措施,通過技術改造最終得到解決,成套設備實現正常運轉并產生了效益。
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