5月8日,吉林石化提高通用ABS接枝聚合轉化率技術在合成樹脂廠工業化應用成功。結果表明,ABS聚合轉化率提高1%以上,年可直接創效超過千萬元。
吉林石化現有年產18萬噸ABS裝置,采用乳液接枝—本體SAN摻混技術,近幾年ABS接枝聚合轉化率平均值均低于97%。5月3日至5日,吉林石化科技人員依托小試試驗結果,在合成樹脂廠18萬噸/年ABS生產裝置上進行提高ABS接枝聚合轉化率試驗,使轉化率達到98%以上。5月8日,驗證試驗再次獲得成功,產品性能及粉料力學性能不變。
據介紹,生產過程中,未轉化的物料要進行環保處理后排放掉,不僅增加處理費用,還浪費了大量原料。提高ABS接枝聚合轉化率,有利于提高裝置的利用效率,轉化率每提高一個百分點,現有裝置每年就可以直接創產值近7000萬元,利潤超過1000萬元,節能減排和環保效果也十分顯著。同時,提高ABS接枝聚合轉化率是吉林石化ABS生產技術的一大進步。據了解,合成樹脂廠正在進行40萬噸ABS產能擴建,轉化率的提高,將進一步完善吉化20萬噸/年ABS成套技術工藝包,提高自有技術水平。
ABS作為一種高性能通用塑料,廣泛應用于電子電氣、汽車、建筑等領域。近年來,隨著我國國民經濟的高速增長,ABS樹脂的生產和消費也呈飛速發展態勢。在工業生產上,轉化率的高低表明原料有效利用程度的大小,并直接影響產品成本、生產裝置的利用效率、廢水廢氣處理成本以及對環境的污染程度。在穩定生產的前提下,如何將聚合轉化率控制在最佳范圍內,成為提高裝置生產能力、提高產量和降低生產成本的關鍵因素之一。