5月11日,截至5月22日,經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行,大慶石化腈綸廠聚合車間對供紡四線加熱器進(jìn)行改造,達(dá)到預(yù)期效果,年可節(jié)約蒸汽1314噸。
在聚合生產(chǎn)的供紡工序,要將合格的供紡原液提高溫度,然后送到紡絲臺進(jìn)行腈綸纖維的生產(chǎn)。根據(jù)工藝要求,在供紡前需要將65攝氏度的原液,通過加熱器加熱到70攝氏度。
在生產(chǎn)常規(guī)原液時(shí),5條供紡原液線都要經(jīng)過加熱器加熱,使原液達(dá)到合適黏度,確保供紡絲線平穩(wěn)生產(chǎn)。隨著差別化產(chǎn)品的增多,在生產(chǎn)扁平纖維時(shí),由于扁平原液黏度較低,供紡前如果再經(jīng)過加熱,原液的可紡性將有所下降。為此,腈綸廠技術(shù)人員對供紡四線加熱器進(jìn)行改造,采取在不增加換熱設(shè)備的情況下,將加熱器改造成冷卻器,用循環(huán)水作冷卻介質(zhì),在4月底扁平纖維生產(chǎn)時(shí)投用,收到了顯著效果。
改造后,加熱原液的蒸汽每小時(shí)可減少0.15噸,同時(shí)由于扁平品種原液溫度降低了10攝氏度,使紡絲凝固浴液體降溫幅度縮小,減少了冷凍鹽水消耗,扁平品種纖維的生產(chǎn)成本也隨之降低。